片梭織機的換緯是通過控制挑緯器動作來實現的。新型片梭織機由電腦控制電磁鐵,進而由電磁鐵驅動挑緯器工作,可實現任意比例混緯。PU130型片梭織機通過機械帶動兩個祧緯器工作,只能織制1:1比例混緯產品。為適應市場對多比例混緯產品的需求,針對PU130片梭織機特點,我們經過精心設計,積極攻關,研制出適合PU130進口片梭織機特點的自動混緯系統。系統以氣源為動力,由電磁閥控制氣缸、再由氣缸活塞帶動挑緯器按工藝要求動作,而電磁閥由PLC可編程控制器按程序來控制,改變程序很容易實現多比例自動混緯。該系統簡單、實用、性能穩定,投資少見效快。
1 問題提出
由瑞士生產的PU130型片梭織機,屬于二十世紀八十年代的產品。該設備九十年代初引進時性能較為先進,主要生產 7*6、7*7等厚重常規品種牛仔布,產品質量穩定均能達到客戶的滿意,在生產中發揮著重要作用。也給企業帶來了新的產品市場,創造了良好的經濟效益。但是,隨著社會經濟的不斷發展,社會需求越來越高,牛仔布品種越來越多樣化。老產品已不適應人們的需求,取而代之的是不同支數、不同顏色、不同比例的多比例混緯牛仔布新產品。而且需求量越來越大,占據了市場的主流。PU130型片梭織機只能單一比例混緯,產品品種單一,嚴重制約了新產品開發。雖然PU130型片梭織機已經更新換代,但是,新設備的自動換緯系統復雜昂貴,再次引進更換新設備已不現實。
PU130片梭織機是二棉分公司的重點設備之一,在織造車間所占比重較大,對企業生產經營產生著舉足輕重的影響,隨著新型進口設備自動化程度的不斷提高,該設備的不足也愈顯突出。另外,該設備在經過十多年使用后,元器件老化,故障率增加,再加上該型號進口設備已經更新換代,配件價格昂貴而且難以買到,致使維修難度增大、維修費用增高,常常因此而影響生產和產品質量。品種調整時改機時間長,投入資金愈來愈多。因此,在PU130片梭織機上實現多比例混緯,繼續充分發揮該設備的作用就成了擺在我們面前的重大課題。
2研制方案的確定
PU130型片梭織機有兩個挑緯器,每個挑緯器帶動一根緯紗,由機械帶動依次輪流工作,達到1 :1混緯。若要實現n :1混緯,則必須使其中一個挑緯器連續工作n次后,另一個再工作,從而實現多比例混緯的目的。通過調研和反復研究、論證,形成設計思路如下:
一、采用氣源為動力,帶動挑緯器工作。氣源由電磁閥控制,而電磁閥由可編程控制器按程序來控制,從而控制挑緯器動作,實現多比例自動混緯。
二、通過一定程序完成停車、斷緯、或其他原因造成的停車補緯工作。
三、可編程控制器控制的電磁閥動作要與織機的運動協調一致(同步)。
四、由于挑緯器每分鐘要完成300個動作,要求選用的所有元件質量穩定且能滿足高頻率、長期工作的要求。
3系統組成及工作原理
3.1系統組成
空氣壓縮機:作為動力源輸出氣源驅動汽缸進而帶動挑緯器工作,氣壓0.7—0.85MPa。(企業已有且正在用于生產,不需單獨購置)
可編程控制器:選用日本三菱FX1n—MR24型,其具有性能穩定,動作可靠、價格低等特點。傳感器選用頻率在50HZ以上NPN型,其工作電壓與所選用可編程控制器提供電壓一致(24V)。
電磁閥:電磁閥的選用要滿足動作頻率高、響應速度快的要求,由DC12V或24V電源供電。經過多次試驗,最后選用臺灣產型號為T180—4E1—PSL的電磁閥。
汽 缸:氣缸要求具有動作頻率高、潤滑好、耐摩擦、溫升低等特點,由專業生產廠特殊加工。自行設計制造了專用連桿接頭、支架接頭等系列部件。
挑緯器:采用原機上帶的。
3.2工作原理:以氣源為動力,驅動挑緯器按工藝要求工作,通過PLC控制而實現多比例自動混緯。系統工作過程:由電磁閥控制進入氣缸的兩個閥門,進入汽缸的空氣驅動氣缸活塞運動,氣缸活塞通過連桿接頭帶動挑緯器動作,通過PLC可編程控制器按程序來控制電磁閥,進而控制挑緯器按要求動作,達到不同比例混緯的目的。
4系統調試及運行參數的確定
4.1 把可編程控制器開關打到運行狀態,然后短接一下X2---- COM,啟動布機,此時,應按2 :1工藝運行。依此類推,短接一下X3---COM, 然后啟動織機,應按3 :1工藝運行。依次有:X4對應4 :1比例混緯;X5對應5 :1比例混緯;X6對應6 :1比例混緯。4.2使布機運行在6 :1狀態,在運行到單緯位時停機,由值車工抽出最后一緯,然后開車,或者在運行到單緯時,挑斷緯紗(不須抽緯紗),然后開車,布匹上該單元緯紗應不缺失。
4.3使布機運行在6 :1狀態,且在織多緯時停機或挑斷緯紗,由值車工抽掉最后一緯,然后再開機,多緯數應該是6根。在織多緯情況下,不論何原因停車,可編程控制器輸出Y0應閉合,此時,電磁閥吸合(工作狀態)帶動氣缸工作。
4.4工藝參數設定:D128值為工藝要